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      淺談基礎(chǔ)大體積混凝土裂縫控制

      時間:2024-08-28 12:06:41 論文范文 我要投稿

      淺談基礎(chǔ)大體積混凝土裂縫控制

          論文關(guān)鍵詞:大體積混凝土 裂縫現(xiàn)象 控制措施

          論文摘要:在現(xiàn)代工業(yè)與民用建筑中,大體積混凝土的工程規(guī)模越來越大,結(jié)構(gòu)形式也越來越復(fù)雜,但常常出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象是大體積混凝土結(jié)構(gòu)施工中的一個重大研究課題。文章針對基礎(chǔ)大體積混凝土裂縫控制進行了探討。
        基礎(chǔ)大體積混凝土裂縫控制是建筑施工的一個難題,文章通過某辦公樓工程基礎(chǔ)混凝土澆筑實踐的分析,從原材料、混凝土配合比設(shè)計、結(jié)構(gòu)構(gòu)造和施工養(yǎng)護措施等多方面對其進行探討,同時提出一些經(jīng)過實踐檢驗,行之有效的裂縫控制措施。
        1工程概況
        該工程總建筑面積71 797 m2,地下2層,地上37層,裙樓4層,總高度154.4 m,為內(nèi)筒外剪超高層結(jié)構(gòu)。基礎(chǔ)混凝土6 300 m3,主樓、裙樓部分底板厚度為2.5 m,核心筒底板最大厚度為6.3 m。澆筑期間氣溫18~36 ℃。為確保混凝土工程質(zhì)量,嚴格控制超規(guī)范裂縫出現(xiàn),本工程采用綜合控溫防裂措施,取得了較為理想的效果。
        2控溫防裂技術(shù)措施
        2.1嚴格控制原材料質(zhì)量
        澆筑前所有原材料均按有關(guān)規(guī)范抽檢其質(zhì)量指標。澆筑過程中,由施工單位不定期抽檢商品混凝土攪拌站所用原材料質(zhì)
        
        量,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
        2.2按高性能混凝土確定配合比
        該工程原設(shè)計用42.5R普通硅酸鹽水泥配制C40混凝土,考慮到核心筒底板最大厚度達6.3 m,采用42.5R普通硅酸鹽水泥水化熱較高,而且從高性能混凝土的觀點出發(fā),采用32.5R普通硅酸鹽水泥可以滿足強度要求,故采用32.5R普通硅酸鹽水泥。
        2.3采用補償收縮混凝土技術(shù)
        采用補償收縮混凝土是防止超規(guī)范裂縫出現(xiàn)的可行辦法之一。施工人員篩選出優(yōu)質(zhì)膨脹劑,并在摻量及膨脹條件上予以充分考慮,為取得良好的防裂效果創(chuàng)造了必要條件。
        2.4增設(shè)構(gòu)造鋼筋防裂抗裂
        在混凝土側(cè)面增設(shè)φ12水平防裂鋼筋,使水平鋼筋間距不超過100 mm。該核心筒底板周長很大,其收縮值將十分明顯,因此僅靠混凝土本身抗裂是不夠的。實踐證明,在構(gòu)造上適當(dāng)增加防裂抗裂鋼筋,對防止裂縫的出現(xiàn)起到了不可忽視的作用。
        2.5采取嚴格的養(yǎng)護措施
        該工程采用了3項養(yǎng)護措施:混凝土表面收光后立即覆蓋一層塑料薄膜,以防止早期失水出現(xiàn)塑性裂縫;根據(jù)測溫結(jié)果,適時在塑料薄膜上覆蓋2~3層棉氈保溫,同時在混凝土中部設(shè)置冷卻水管降溫;在塑料薄膜下適時補水,以保證水泥和膨脹劑發(fā)揮補償收縮作用的充分條件。
        3施工中注重的問題
        3.1測溫點布置圖
        測溫點布置的原則應(yīng)使不同施工區(qū)段、不同標高處的混凝土溫升均能得到監(jiān)控。該承臺混凝土的施工方案為自北向南一次連續(xù)澆筑,混凝土的初凝時間控制在8~10 h,采用4臺混凝土泵自北向南全斷面推進,混凝土供應(yīng)量應(yīng)保證在初凝時間內(nèi),使流淌距離達15~20 m的混凝土得以振搗密實并能及時覆蓋。
        該工程測溫點布置采用“V”型布置,在混凝土斷面上布置3~5個溫度傳感器,即2.5 m厚處為3個溫度傳感器,5 m厚處為5個溫度傳感器,保證不同施工區(qū)段、不同標高處的混凝土溫升均可在顯示屏上得到反映,從而及時指導(dǎo)溫控工作。
        3.2關(guān)于混凝土內(nèi)部的最高溫升
        影響混凝土內(nèi)部最高溫升的主要因素:混凝土配合比中的水泥強度等級、品種和水泥用量;混凝土入模濕度;混凝土厚度;混凝土內(nèi)部冷卻系統(tǒng)效率等。
        取兩個具有代表性的點:A點靠承臺北側(cè)(2.5 m厚)一個點;B點為核心筒底板(5 m厚)上一個點。澆筑該承臺北側(cè)(A點)時的氣溫為36 ℃,混凝土入模溫度達29 ℃。混凝土澆筑順序為從北向南連續(xù)澆筑,A點附近的混凝土最先完成澆筑,在較高入模溫度作用下,水泥加速水化放熱并在內(nèi)部積聚,混凝土中心最高溫度達到72.8 ℃,而5 m厚B點處混凝土內(nèi)部最高溫度只有72.1 ℃。這一現(xiàn)象與混凝土溫升規(guī)律相悖,究其原因在于泵送商品混凝土流動性較大(出機坍落度在220 mm以上),承臺較厚,混凝土澆筑過程中流淌距離長達15~20 m,因此在B點客觀上形成了分層澆筑,從而使水泥水化熱得以分層釋放,避免了溫峰迭加,使B點最高溫升得以降低。
        3.3關(guān)于混凝土溫差控制
        一般認為,大體積混凝土裂縫防治的關(guān)鍵在于控制混凝土溫差小于25 ℃,最大不得超過30 ℃。但對于厚度和體量均較大,而且采取一次性連續(xù)澆筑的混凝土結(jié)構(gòu)而言,在混凝土溫升早期階段,這一限定可適當(dāng)放寬,這樣不僅降低了施工和溫控難度,而且有利于增進混凝土(摻活性礦物摻合料)早期強度,提高混凝土自身抗裂能力。
        該承臺2.5 m厚A點處混凝土澆筑后22~34 h期間,混凝土中心與表面溫差一度達到34.4 ℃,測溫結(jié)束后檢查該處混凝土均未出現(xiàn)裂縫。主要由于在混凝土澆筑早期升溫階段強度較低或呈塑性狀態(tài),混凝土彈性模量很小,由變形變化引起的應(yīng)力很小,溫度應(yīng)力可忽略不計。但在混凝土降溫階段,溫差必須控制在30 ℃以內(nèi),而且降溫速率不能過快,否則很容易引發(fā)溫度收縮裂縫。該承臺2.5 m厚處降溫速率平均為1.5 ℃/d,5 m厚處降溫速率平均為1.39 ℃/d。實踐表明,養(yǎng)護溫度越高,摻用活性礦物摻合料的結(jié)構(gòu)內(nèi)部混凝土強度越高。因此,該承臺C40混凝土14 d強度應(yīng)超過標準強度的80%,由溫差引起的收縮
        
        應(yīng)力遠小于該齡期混凝土的抗拉強度,所以沒有出現(xiàn)溫度裂縫。
        該承臺采用摻粉煤灰和膨脹劑的補償收縮混凝土,增設(shè)了水平抗裂鋼筋,從材料和構(gòu)造角度提高了混凝土抗裂能力。同時采用分層澆筑,一次連續(xù)完成6 300 m3混凝土的整體澆筑施工。在施工和養(yǎng)護期間,對全場混凝土進行了溫度測控。混凝土拆膜后,側(cè)面平整光滑,表面未出現(xiàn)任何有害裂縫。該承臺混凝土施工實踐證明:①采用“雙摻”、補償收縮技術(shù)和60 d甚至90 d齡期強度驗收,優(yōu)選配合,盡可能減少水泥用量,可以最大程度地降低混凝土溫升,為混凝土防裂抗裂創(chuàng)造有利條件;②增設(shè)抗裂構(gòu)造鋼筋,可有效減少混凝土表面裂縫;③混凝土施工采用分層澆筑,可延長水泥水化放熱時間,減緩混凝土降溫速率,減小溫度應(yīng)力,有利于控制混凝土內(nèi)部收縮裂縫;④混凝土表面及時充分補水養(yǎng)護是充分發(fā)揮膨脹劑效能,防止超規(guī)范裂縫出現(xiàn)的重要條件。
        關(guān)于混凝土溫差控制一般認為,大體積混凝土裂縫防治的關(guān)鍵在于控制混凝土溫差小于25 ℃,最大不得超過30 ℃。但對于厚度和體量均較大,而且采取一次性連續(xù)澆筑的混凝土結(jié)構(gòu)而言,在混凝土溫升早期階段,這一限定可適當(dāng)放寬,這樣不僅降低了施工和溫控難度,而且有利于增進混凝土(摻活性礦物摻合料)早期強度,提高混凝土自身抗裂能力。
        該承臺2.5 m厚A點處混凝土澆筑后22~34 h期間,混凝土中心與表面溫差一度達到34.4 ℃,測溫結(jié)束后檢查該處混凝土均未出現(xiàn)裂縫。主要由于在混凝土澆筑早期升溫階段強度較低或呈塑性狀態(tài),混凝土彈性模量很小,由變形變化引起的應(yīng)力很小,溫度應(yīng)力可忽略不計。但在混凝土降溫階段,溫差必須控制在30 ℃以內(nèi),而且降溫速率不能過快,否則很容易引發(fā)溫度收縮裂縫。該承臺2.5 m厚處降溫速率平均為1.5 ℃/d,5 m厚處降溫速率平均為1.39 ℃/d。實踐表明,養(yǎng)護溫度越高,摻用活性礦物摻合料的結(jié)構(gòu)內(nèi)部混凝土強度越高。因此,該承臺C40混凝土14 d強度應(yīng)超過標準強度的80%,由溫差引起的收縮應(yīng)力遠小于該齡期混凝土的抗拉強度,所以沒有出現(xiàn)溫度裂縫。
        4結(jié)束語
        該承臺采用摻粉煤灰和膨脹劑的補償收縮混凝土,增設(shè)了水平抗裂鋼筋,從材料和構(gòu)造角度提高了混凝土抗裂能力。同時采用分層澆筑,一次連續(xù)完成6 300 m3混凝土的整體澆筑施工。在施工和養(yǎng)護期間,對全場混凝土進行了溫度測控。混凝土拆膜后,側(cè)面平整光滑,表面未出現(xiàn)任何有害裂縫。該承臺混凝土施工實踐證明:①采用“雙摻”、補償收縮技術(shù)和60 d甚至90 d齡期強度驗收,優(yōu)選配合,盡可能減少水泥用量,可以最大程度地降低混凝土溫升,為混凝土防裂抗裂創(chuàng)造有利條件;②增設(shè)抗裂構(gòu)造鋼筋,可有效減少混凝土表面裂縫;③混凝土施工采用分層澆筑,可延長水泥水化放熱時間,減緩混凝土降溫速率,減小溫度應(yīng)力,有利于控制混凝土內(nèi)部收縮裂縫;④混凝土表面及時充分補水養(yǎng)護是充分發(fā)揮膨脹劑效能,防止超規(guī)范裂縫出現(xiàn)的重要條件。
        參考文獻:
        1 張宏偉.大體積混凝土裂縫控制[J].市政技術(shù),2010(S1)
        2 卓平立、孟憲麗.大體積設(shè)備基礎(chǔ)混凝土施工裂縫控制[J].山西建筑,2008(31)

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